近日,嘉阳煤矿洗加队传来消息:洗选厂改建项目实施过程中出现煤泥水不能达到有效沉降的问题,在相关人员深入调研、不断实验、开展技术攻关后,得到了有效解决。
嘉阳煤矿生产的原煤含矸率高,其矸石中的主要成分页岩在遇水后泥化,使煤泥水细粒级泥化含量增多,造成煤泥水不能有效沉降,影响跳汰机洗煤效果。同时,由于煤泥水不能有效沉降,造成浓缩机、沉淀塔内的沉淀层分散,增加压滤机压滤时间和药剂使用量,使煤泥水处理形成恶性循环,从而制约生产。洗加队经过现场调研、技术讨论、连续不断的实验后,对跳汰洗选所采用药剂进行了调整,在煤泥水浓缩桶内加入8103P聚氯化铝凝聚剂,同时在沉淀塔浓缩池中加入聚丙烯酰胺絮凝剂,通过一定剂量的配比,解决了煤泥水沉降问题。
据洗加队相关人员介绍:该技术试验成功后于7月1日开始正式实施,截止11月27日止,累计入洗原煤238037吨,精煤产出率为51%,矸石产出率为31%,煤泥产出率为8%。通过成本核算,比直接销售原煤增加利润上千万。
该技术的实施,成功实现了煤泥水闭路循环的有效运行,保障了矿井正常生产,提升了企业经济效益。